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阳江漂浮式海上风电项目完成全部吸力锚沉贯施工

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9月2日,阳江漂浮式海上风电项目完成全部吸力锚沉贯施工,工程建设迈入新阶段。
作为我国深远海风电技术创新的重要示范项目,阳江漂浮式海上风电项目建设内容包括系泊系统建设及安装、浮式基础平台建设及拖航、风机港池安装、一体化拖航及系泊回接等。此次沉贯的M9吸力锚重约164吨,桶内高度10米。
吸力锚沉贯施工是项目系泊系统建设的第一阶段,待系泊系统施工完毕后,将为漂浮式风电浮式基础平台提供足够的锚泊力,可有效抵御项目附近海域台风、巨浪等复杂海况,确保平台运行安全稳定。
项目地处阳江外海海域,常年受季风、洋流影响,有效作业窗口期月均不足20天,给海上施工带来了极大挑战。对此,项目团队提前谋划、精准施策,一方面通过多渠道整合气象、海洋数据资源,建立全天候海况预警机制。另一方面优化施工组织方案,确保每次施工都能精准把握窗口期,保障海上作业安全高效推进。
在技术创新与工艺优化方面,项目团队坚持“技术先行”理念。每次吸力锚沉贯施工前,均组织专项技术交底,模拟推演施工流程,不断总结施工经验,持续优化改进工艺。项目9套吸力锚沉贯精度稳步提升,施工耗时由最初的49.8小时缩短为16.25小时,较初始阶段效率提升超195%。
施工过程中,项目团队直面复杂工况,成功攻克多项难题。在吸力锚自重入泥阶段,面对吸力锚近锚链侧沉降停滞情况,项目技术团队组织现场勘查与数据分析,发现因锚链下放长度超出设计参数,部分锚链陷入海底淤泥层,导致锚体受力失衡。针对这一问题,团队迅速制定优化方案,通过实时调控吸力锚下沉速率,并同步协同锚链收放操作,精准平衡锚体受力状态,最终高效解决锚体沉降难题,保障施工连续推进。
针对潜水员水下解除卸扣耗时较长情况,项目团队在甲板上改进吊耳与吊钩的安装方式,使潜水员可在水下一次性完成解除作业,大幅缩短水下作业时长,显著提升施工工效,为项目按期推进提供有力支撑。
项目沉贯的9套吸力锚均由新会航建公司设计制造,其中M8、M9号吸力锚的沉贯施工,采用三航局自主研发的深远海吸力负压精准沉贯成套技术与设备。此次吸力锚沉贯施工,构建起集“设计—制造—施工—监测”于一体的深远海风电成套技术体系,标志着公司在深远海风电施工、装备领域的再次取得新突破,为我国大规模开发深远海风电资源、推动能源结构绿色转型提供更多三航方案。
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