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大唐贵州发耳公司:以高精技术降能耗,助推企业高质量发展

2025-08-25 16:58
发布者:小懂
来源:小懂
标签:大唐贵州发耳公司机组检修设备运行
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本网讯 8月15日8时26分,发耳公司4号机组等级检修后并网接带负荷成功。标志着该公司4号机组A级检修任务、4号机组通流改造圆满完成。

通流改造是提升机组运行效率、保障设备稳定的重要工程,各环节对技术精度和协作配合均有严格要求。“技术改造不是‘一刀切’,而是针对每台机组特性精准施策。”发耳公司设备部(网络安全及数字化部)汽机点检长巩涛涛介绍。

发耳公司作为贵州省“西电东送”主力电厂,早在2016年,3号机组便成为贵州首台实施通流改造的机组,2019年1号机组接力升级,而今年4号机组采用更先进的AIBT技术,重点对高中压转子、内缸、喷嘴组、汽封等核心部件升级,并创新增设三段抽汽蒸冷器,直击汽封漏气量偏大“痛点”。

项目启动以来,面对工期压力与技术难点,发耳公司各部门专业团队始终高效协作,提前规划每日任务,确保现场作业衔接顺畅;针对关键参数反复校验,保障数据精准;遇到问题时,各专项组快速联动,形成解决方案,推动项目按计划推进。与此同时,该公司各部门抽调技术骨干组成创新工作室,开发出“汽封间隙动态调整装置”等2项实用新型专利。在4号机组改造中,团队运用三维流场仿真技术,将通流部件装配精度控制在0.05毫米以内,相当于头发丝直径的1/100,采用国内领先的AIBT技术(小直径、多级数设计)。历经73天,圆满完成改造工作,较计划提前10天。改造后,4号机组供电煤耗可平均下降12.48克/千瓦时。据悉,待该公司全厂四台机组改造完成后,年节约标煤将超15万吨,减排二氧化碳达41万吨,相当于1.2万亩森林的固碳量。

从2016年“单点突破”到2023年“系统攻坚”,发耳公司的技改路径清晰可见,3号机组验证技术可行性,1号机组优化施工流程,4号机组引入前沿技术,形成“改造一代、储备一代”的良性循环。在能源发展飞速的时代,这座乌蒙山区的“能源老兵”将以绿色新姿,继续守护万家灯火通明。

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